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    任新民与东风三号

    时间:2020-04-29 09:38:31 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    刘济华

    2017年2月12日下午3时,最后一位“中国航天四老”任新民去世,享年102岁。获悉这一消息,我们——曾经在酒泉卫星发射中心某测量站站工作过的同志们都感到非常难过。不禁回想起1967年朝夕相处奋战在大漠的难忘岁月。

    1965年后,任新民开始全面负责一个全新型号——“东风三号”液体中程弹道导弹的研制工作。“东风三号”中程导弹是中国完全独立自行研制的液体地地中程导弹。导弹全长20.65m,最大直径2.25m,起飞质量65t,推进剂为可贮存的硝酸/偏二甲肼,发动机地面推力1040 kN (由四个单机并联而成),控制系统为位置捷联制导,弹头为一枚300万吨TNT当量的热核弹头。

    为适应中程导弹试验的需要,1965年3月国防科委决定扩建西北综合导弹试验基地(即今天的酒泉卫星发射中心)。选定了新的发射场和弹着区,而弹着区就是由我站承担任务的试验场区。东风三号导弹飞行试验分两步进行:部分射程方案飞行试验,在西北综合导弹试验基地进行;
    全程飞行试验,在华北导弹试验场(即今天的太原卫星发射中心)进行。1966年12月7日,东风三号01批出厂进行飞行试验,一院副院长兼副总设计师任新民担任试验队队长。测量站的参试人员大都知道任新民是安徽宁国人,导弹总体和液体发动机技术专家,中国导弹与航天技术的重要开拓者之一,五十年代起从事导弹与航天型号研制工作,在液体发动机和型号总体技术上贡献卓著。

    1966年12月26日,第一枚遥测弹进行首次飞行试验。从飞行试验的情况来看,在111.2秒以前,各系统的工作是协调的,各种参数也是正常的。111.2秒以后,由于发动机组Ⅱ分机发生故障,推力突然大幅度下降。124秒导弹空中自毁,弹头未能击中弹着区。

    1967年1月12日,第二枚遥测弹再次发射。当导弹飞行到临近发动机关机时,发动机组Ⅱ分机又出现推力大幅度下降。但还是击中弹着区,由于沙漠地貌的原因,眼见弹头就是挖不出来。一中队负责搜索弹头的干部战士挖了直径近十几米方圆、深达5米以上的大沙坑,弹头好像总是和大家在开玩笑,你挖你的,我随着流沙下陷我的,干部战士始终只能是望弹兴叹。

    1967年5月17日进行第三次飞行试验,由于加注推进剂后弹体结构受力,导致六管连接器变形,出现了不能给推进剂箱增压的故障。基地首区发射部队虽已连续工作两昼夜,仍发扬连续作战的优良作风,安全地泄出推进剂。研制部门针对试验中出现的问题,采取了相应的技术措施,排除了上述故障,于5月26日发射成功。导弹完全按预定程序飞行,各系统工作正常、协调,弹头命中目标区,落点偏差小于规定值,试验获得了圆满成功。

    1967年6月10日,东风三号第四次飞行试验时,发动机组Ⅰ分机又出现推力下降的故障。为彻底解决发动机的问题,有关研究所集中了各方面力量,通过数据处理、理论分析与模拟试验,层层深入地分析故障产生的原因。为了使分析、推理与试验结果更加准确,时任一院副院长兼副总设计师任新民深入弹着区,寻找残骸。测量站参试人员便有了与这位科学家面对面直接接触的机会。

    为了找发动机的残骸,空军配属执行试验任务的飞机飞了多次进行搜索。时任站副参谋长的许维津领导并参加了空中搜索。机组人员和参加搜索人员抱定完成任务不怕牺牲的精神飞入场区进行超低空飞行,我当时参加了飞机空中搜索。当时安—12飞机超低空飞行长达6个小时,离地面三、四百米,非常颠簸,起伏很大,风险极高,随时有坠地的可能,现在想来后怕。由于搜索时间长,我们包括飞行员大都呕吐了。当时场区里面分两路搜索,一路由一中队马金庆组长带领江水龙、张长富、石砚田、王桂兴、侯文斌、张家合从指挥所乘坐协同执行任务的直升飞机搜索,当飞机飞至由弹头落点至发射场连线100余公里处,在直升机离地面一米多时,他们跳下直升机往弹头落点方向折返进行地面搜索。另一路由司令部参谋原彪(1956年入伍)带队,带着王永和、李山虎(他们负责电台联络)等人,从弹头落点出发,与马金庆等人汇合。两路人马他们饿了就吃空投的大饼,渴了就用罐头盒做容器融化空投的冰块。他们向天上飞的安-12搜索飞机频频挥旗招手示意,几天来他们风餐露宿,最后终于找到发动机残骸。

    科学家任新民副院长闻讯带领7位科技人员以及张朝仁站长、苏海忠参谋长、谢荣峰主任等站领导随后赶到现场,都特别高兴。任新民院长仔细察看发动机残骸,各种结果判明,发动机推力下降是由于推力室内部撕裂而引起的,内壁的撕裂又是由于集合器部位的钎焊缝发生了热应力腐蚀所致。工作条件恶劣、结构强度不够、钎焊料选择不当、钎焊质量不高等导致集合器部位热应力腐蚀。由此看来,能否找到残骸对症结的确定从而改进设计方案至关重要。同时,在场的参试人员无不被任新民严谨求实的科学家风范所折服。

    基于上述分析与判断,研制部门决定对推力室采取三大措施:身部钎焊表面处理由吹砂镀镍改为酸洗镀镍;
    集合器孔板由两排直径为9毫米的小孔改为5毫米宽的槽,减小集合器环形室的跨度;
    高温涂层延长至喷管出口处。改进后,发动机经过多次地面长程试车的检验,工作是可靠的。以后的历次飞行试验中,发动机再没有出现过推力下降现象。

    东风三号不仅是有重大军事使用价值的战略武器,而且它的研制过程中取得的许多重大技术突破为以后的型号研制奠定了基础。用于东风三号的石墨舵、发动机、可储存推进剂与材料相容性研究、等离子喷涂、钎焊及铝合金结构化铣工艺等10项研究成果,获得全国科学大会奖。从东风三号导弹全程試验开始进行的全弹道测量,使导弹试验由单一场区发展到多场区联合试验的阶段,为以后多基地协同试验,积累了组织指挥、技术协调、跟踪测量等方面的重要经验。东风三号导弹的研制成功,是中国液体弹道导弹技术走向成熟的一个重要标志,是中国地地导弹发展历程中的一个里程碑,为研制远程、洲际战略导弹打下了基础。这一切都是和任新民的名字联系在一起的。

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